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weixin_22940

这家伙很懒,什么也没写
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Food Grabber crx插件
食物抢夺者 食物采集器可将食谱信息从大多数Wordpress网站中提取出来,并使您能够在Chrome浏览器中保存链接和食谱信息 支持语言:English (United States)
CRX
4.59MB
2021-05-12 13:21
开源智能高频焊台制作原理图PCB程序源码及制作流程电路方案
申明:该设计资料来自“一乐开源”,设计资料仅供学习参考,不可用于商业用途。 前言: 高频焊台基本功能完成,只能说是可用的状态,距离商业话还有一段路要走。板子基本安装调试完成,目前发现一些问题,进一步的工作将在总体测试后统一修改,本项目使用开源基金打样的PCB。本项目作为一乐开源基金的首发项目,希望能够抛砖引玉,给大家带来更多的好玩的项目。 控制部分原理图错误和修改: 1、R104应改为接U1(OP07)二脚;--原图为接地,需要拆掉R104,换成直插电阻飞线 2、蜂鸣器音量R126改20-30R 3、R112考虑改300R,否则亮度和D9不一致。R118和R119只装一个,使用D9表示加热的情况用R119,否则用R118. PCB错误和修改: U2(M8)的位置跑了,L102和M8-PIN19短路,需要割开。 M8--PIN6和编码器的线短路,需要飞线连通。 功率板错误: 1、R9不用直接短路 2、全桥D5的丝印正负标识反了。 3、VR1 7812 的丝印方向反了,实际散热片的位置要靠板子的边沿。 已知的问题: 1、现在原定使用的外部TL431基准噪声很大,使得ADC读数跳动接近30个字, 具体问题有待验证,这样只能使用M8内部的基准源。 2、现在焊台的输出使用控制板无法达到满功率,不使用控制板短路光耦32V下满输出 供电电流1.2A左右,但是使用控制板后之有0.6A的水平,可能控制算法还有需要改进的地方 3、其他未尽事宜:加热器监测没有开放,暂时没有这个功能;12v反馈供电没有调试,因为目前使用32V的电源供电,反馈电压不够。 全板工作照: 整个硬件设计包括三部分:电源,控制和功率板,见截图: 补充内容: 控制板部分的硬件调试基本完成,昨天调通了外置基准的部分,郁闷,可能遭遇假的TL431,实际测量输出电压都之有2.40?V,所以造成M8的基准不稳定,后来调选了几只,输出电压基本都在4.48V以上,采样基本稳定,后来减小了TL431的限流电阻到200,采样已经稳定。现在看来M8对于外置基准需要的电流还是不小的。这里完成以后,使用内置基准的程序将暂停更新,重点调试使用外部基准的程序。为什么优先外部基准的程序,因为热电偶输出4毫伏左右100度,这样放大60倍以后刚好在0-700度的范围和ADC的采样结果对应,基本不用换算,少了一次除法计算,程序的执行效率会提高。 附件内容截图:
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1.8MB
2021-05-10 19:23
10张金字塔形层级关系图表PPT模板
这是10张金字塔形层级关系PPT图表,.PPTX格式;
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339.19KB
2021-05-10 10:27
使用SimpleMKL可以很容易地合并radius info
最近的研究表明将训练数据的最小封闭球(MEB)的半径合并到多核学习(MKL)中的好处。 但是,直接合并该半径会导致复杂的学习结构并大大增加计算量。 此外,此半径对异常值的众所周知的敏感性可能会对MKL产生不利影响。 在本文中,我们没有直接合并MEB的半径,而是合并了它的近亲,即数据散射矩阵的轨迹,以避免上述问题。 通过分析所得优化的特征,我们证明了结合MEB半径的好处可以完全保留。 更重要的是,我们的算法可以在现有的MKL框架(例如SimpleMKL)中轻松实现。 唯一的区别是规范基本内核的方法。 尽管这种核归一化不是我们的发明,但是我们的理论推导揭示了为什么该归一化可以实现更好的分类性能,这在以前的文献中没有出现过。 如实验所示,我们的方法在各种环境下均能获得最佳的整体学习效果。 从另一个角度来看,我们的工作改进了SimpleMKL,以便以有效,实用的方式利用MEB半径的信息。
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510.92KB
2021-05-08 11:58
Intecu点Intecu PM crx插件
Intecu Password Manager旨在帮助在一个地方存储多个Awolowo大学互联密码。 支持语言:English
CRX
1.3MB
2021-05-04 14:32
商用服务机器人行业报告
当前,全球机器人行业已经进入了飞速发展阶段。据 IFR和中国电子学会数据,2018年全球机器人市场规 模达到298.2亿美元,2013-2018年的平均为15.1%。 其中,工业机器人168.2亿美元,服务机器人92.4亿美 元,特种机器人37.5亿美元。 服务机器人作为机器人行业的重要组成部分,随着智 能化水平和应用价值的不断提升,开始在全球市场快 速发展。2013年以来,全球服务机器人市场规模年均 增速达23.5%,2018年全球服务机器人市场规模达到 92.5亿美元,预计2020年将增长至156.8亿美元。 中国作为全球最大的机器人市场之一,在国内政策、 技术、市场需求等多重刺激下快速发
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1.7MB
2021-05-02 20:58
Enhanced nonlinear optical response of layered WSe
Due to the composition-dependent properties of two-dimensional (2D) transition metal dichalcogenides (TMDs), alloying of existing dissimilar TMDs architecture is a novel and controllable route to tailor crystal structures with superior optical and optoelectronic properties. Here, we reported the hexagonal-phase WSe
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885.22KB
2021-05-01 17:40
CSS3实现3D立方体旋转动画特效特效代码
CSS3实现3D立方体旋转动画特效是一款纯CSS3制作的3d旋转动画效果。
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2.76KB
2021-04-30 09:36
幻想通过异步预取基于低延迟虚拟化的容错
容错对于虚拟化系统变得越来越重要,因为现在越来越多的关键任务应用程序部署在虚拟机上,而不是直接部署在物理机上。 然而,现有的基于硬件的容错系统需要对现有硬件进行大量修改,这使得它们对于行业从业者而言是不可行的。 尽管基于软件的技术无需任何硬件修改即可实现容错功能,但它们却遭受了显着的延迟开销,通常比可接受的延迟高几个数量级。 为了在虚拟化环境中实现实际的低延迟容错能力,我们首先确定现有方法中的两个瓶颈,即在软件中跟踪脏页的开销和在检查点系统状态下的长顺序依赖性。 为了解决这些瓶颈,我们设计了一种新颖的机制来异步预取脏页,而不会中断主要VM的执行,从而缩短了顺序依赖性。 然后,我们开发Phantasy,该系统利用商品处理器上可用的页面修改日志记录(PML)技术来减少脏页跟踪开销,并通过RDMA通过直接远程内存访问来异步预取脏页。 通过对25种实际应用进行评估,我们证明,与基于虚拟化技术的最新容错系统相比,Phantasy可以平均显着降低38%的性能开销,并进一步将延迟降低85%。
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1023.76KB
2021-04-27 02:23
Ro Comments ROBLOX Comments crx插件
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2021-04-26 05:54